脱硝提升改造在水泥窑上的应用
随着环境治理的不断深入,为了不断提高环保治理水平,降低环保风险,同时降低生产成本,我公司对预热器分级燃烧以及SNCR脱硝进行了优化改造,充分利用局部高温区的CO还原NOx,同时加强氨水喷枪的雾化效果,使氨水与气流充分接触,提高SNCR反应效率。改造后在氨水用量略有降低的情况下,氮氧化物排放量明显降低。
关键词 水泥 分级燃烧 脱硝
河北金隅鼎鑫水泥有限公司二分公司2#日产5000吨熟料生产线,水泥窑利用SNCR脱硝技术进行脱硝,随着环境治理的不断深入,原有的设计已渐渐显现其局限性,运行成本上升较快,总体脱硝效率比较低,利用检修淡季对脱硝系统进行改造。
水泥窑烟气SNCR脱硝原理:在无催化剂存在的条件下,在水泥分解炉合适区域温度(850-950℃)加入还原剂(20%氨水),与NOx发生反应,将NOx转化成无害的N2和H20。
一、技改前原有脱硝系统运行情况,表一
最初的分级燃烧为三次风管分级燃烧风管,即引一部分三次风到分解炉中部,使用效果不佳,同时氨水用量较大,排放指标较高。
一、根据目前水泥行业脱硝技术,我们通过多次技术研讨和其他公司借鉴学习。利用销售淡季,结合本厂实际工艺情况,进行脱硝改造和工艺调整,做出如下方案:
1.通过燃料分级燃烧技术将入分解炉的煤分为三个区域喂入,一股送入烟室,一部分喷入分解炉锥部,还有一部分喷入三次风管入口处。经过不同区域还原气氛,利用缺氧燃烧产生的CO等还原性气体将从窑内高温产生的窑尾烟气中的NOx还原成N2,实现水泥熟料生产过程中的NOx减排。其反应原理:燃烧生成的CO与NOx发生还原反应,以及燃料氮分解成中间产物(如NH、CN、HCN和NHx等)相互作用或NOx还原分解,从而抑制了燃料型NOx的生成,具体反应如下:
2.更换高效氨水喷枪,通过调整工作压力,既保证氨水雾化后的液滴流能穿透管道内烟气流,又使喷入的雾化氨水均匀的全部覆盖整个断面气流,同时对喷枪实施定期清理的管理制度,保证喷枪无堵塞,喷枪周围无结皮,确保喷入效果。
一、经过技改调整后,氨水用量及NOx排放速率具有不同程度降低,见表二
四、经过分级燃烧以及SNCR脱硝的优化改造后,在氨水用量略有降低的情况下,氮氧化物排放浓度明显降低,既减少了排放,企业也增加了环境效益和经济效益。
编辑:俞垚伊
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