电石渣在2500t/d生产线中的应用体会
  0 前言
  耒阳南方水泥有限公司2500t/d生产线(回转窑:Φ4*60m,篦冷机:LYBLJ3.2×21.6m,有效面积64.26m2)于2007年7月建成点火投产。自有矿山石灰石品位低(CaO约44%~47%),难以配料生产,时有l00%石灰石配比都难满足配料要求,一直以来熟料28天抗压强度在48~52MPa。且石灰石矿点间CaO相差较大,导致生料成分不稳,影响窑的均衡稳定和窑砖的使用年限。2008年8月前,窑砖的寿命不足6个月,同时窑产量也低,月产量不足60000吨。
2009年我们针对自有矿山石灰石品位低的现状,从5月开始试用电石渣进行配料生产,使用情况较好,达到预期效果。现将我厂使用电石渣的体会介绍如下,以供参考。
  1 使用情况及效果
  将2008年12月与2009年12月生产进行对比,电石渣、石灰石、砂岩、铁粉化学成分见表1所示。
使用前我们对配料系统进行技改,增加一台电石渣皮带配料秤配料系统,实行四组分配料。使用电石渣后生料质量稳定,波动也较小,窑况稳定,窑均衡稳定生产,熟料产量提高了,窑皮稳定性提高了,窑运行稳定。
2009年10月、11月、l2月熟料产量分别为87900吨、88161吨、88178吨,连续三个月窑运转率达100%,窑安全连续运转94天。
使用电石渣后生料质量得以稳定,熟料质量、产量也得以提高,现将使用电石渣前、后的生料与熟料的化学成分及熟料质量情况汇总,见表2所示。使用电石渣配料后,生料成分稳定,由于生料成分的稳定带来窑热工制度稳定,对高KH也能适应,从而为窑系统的稳定带来产能的提升,熟料总钙的提高以及熟料煅烧质量的改善,确保了熟料28天强度较大幅度的提高。
表1 电石渣、石灰石、砂岩、铁粉化学成分对比(%)
| 
 名称  | 
 水分  | 
 Loss  | 
 SiO2  | 
 Fe203  | 
 A1203  | 
 CaO  | 
 MgO  | 
 合计  | 
 生料配比  | |
| 
 2008年12月  | 
 2009年12月  | |||||||||
| 
 电石渣  | 
 36.96  | 
 25.06  | 
 5.13  | 
 0.77  | 
 2.05  | 
 66.29  | 
 0.14  | 
 99.44  | 
 0  | 
 7  | 
| 
 石灰石  | 
 0.8  | 
 38.45  | 
 9.15  | 
 1.78  | 
 1.03  | 
 44.96  | 
 0.61  | 
 95.98  | 
 95  | 
 88  | 
| 
 砂岩  | 
 l.2  | 
 5.27  | 
 72.69  | 
 13.59  | 
 4.95  | 
 0.13  | 
 0.34  | 
 96.97  | 
 3  | 
 4  | 
| 
 铁粉  | 
 2.5  | 
 4.41  | 
 27.37  | 
 5.18  | 
 50  | 
 3.97  | 
 1.48  | 
 92.41  | 
 2  | 
 2  | 
表2 使用电石渣前后汇总表
| 
 名称  | 
 阶段  | 
 化学成份/%  | 
 率值  | ||||||||||||
| 
 Loss  | 
 SiO2  | 
 A1203  | 
 Fe203  | 
 CaO  | 
 MgO  | 
 S03  | 
 fCaO  | 
 ∑  | 
 KH  | 
 KH-  | 
 SM  | 
 IM  | |||
| 
 生料  | 
 使用前  | 
 35.22  | 
 13.30  | 
 3.28  | 
 1.92  | 
 43.83  | 
 1.41  | 
 
  | 
 
  | 
 98.95  | 
 1.01  | 
 
  | 
 2.56  | 
 1.71  | |
| 
 使用后  | 
 35.03  | 
 12.98  | 
 2.98  | 
 2.06  | 
 44.26  | 
 1.35  | 
 
  | 
 
  | 
 98.65  | 
 1.06  | 
 
  | 
 2.58  | 
 1.45  | ||
| 
 熟料  | 
 使用前  | 
 0.21  | 
 21.75  | 
 5.46  | 
 3.40  | 
 65.05  | 
 2.03  | 
 0.49  | 
 1.17  | 
 99.55  | 
 0.90  | 
 0.88  | 
 2.46  | 
 1.61  | |
| 
 使用后  | 
 0.20  | 
 21.03  | 
 5.30  | 
 3.30  | 
 65.64  | 
 2.12  | 
 0.94  | 
 1.14  | 
 99.67  | 
 0.94  | 
 0.92  | 
 2.44  | 
 1.61  | ||
| 
 名称  | 
 阶段  | 
 矿物组成/%  | 
 熟料抗折强度/MPa  | 
 熟料抗压强度/MPa  | 
 熟料产量/(t/d)  | 
 当月产量/t  | |||||||||
| 
 C3S  | 
 C2S  | 
 CA  | 
 C4AF  | 
 1d  | 
 3d  | 
 28d  | 
 1d  | 
 3d  | 
 28d  | 
 
  | 
 
  | ||||
| 
 生料  | 
 使用前  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | ||
| 
 使用后  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | |||
| 
 熟料  | 
 使用前  | 
 51.87  | 
 23.25  | 
 8.69  | 
 10.33  | 
 4.10  | 
 5.34  | 
 8.54  | 
 13.81  | 
 27.35  | 
 52.19  | 
 2100-2300  | 
 73775  | ||
| 
 使用后  | 
 59.79  | 
 15.19  | 
 8.46  | 
 10.03  | 
 4.22  | 
 6.25  | 
 8.99  | 
 18.30  | 
 35.38  | 
 58.82  | 
 2800-3000  | 
 88178  | |||
2 窑系统操作中的注意事项
(1)C1出口负压的控制:因电石渣的分解温度低(575℃),预热器系统易结皮,为确保系统安全,总结兄弟单位教训,以防预热器系统压力过大出现增湿塔吸扁现象,将C1出口压力与高温风机进行安全联锁,若系统压力过大,高温风机则跳停。
(2)分解炉出口温度比正常降低,目前我们控制在865~870℃。
(3)注意电石渣的掺量,适量的掺量有利于立磨系统的运行,但因电石渣水分一般在30%以上,容易堵入磨下料溜子,影响立磨操作及产量。所以,应用时宜从低掺量起试验,开始使用2%,逐步增到10%以上,最后根据生产实际情况及使用效果,结合以上几方面考虑,再结合石灰右与电石渣价差,将其掺量确定在6%~10%较为理想。
(4)电石渣对窑砖的损伤较大,在窑系统调整中注意窑皮的补挂,及时控制好烧成带筒体温度在320℃以下,我们烧成带窑砖使用龄期已经12个月,目前运行良好。
(5)生产中根据窑内状况及时调整煤管及窑炉用风,这有利于质量的稳定及产量的提高。
(6)及时调整优化系统煅烧操作控制参数,保持合理的煅烧制度,充分发挥窑系统煅烧能力,在保证熟料质量的前提下,实行产量最大化均衡稳定生产,提高窑系统运转率。
(7)电石渣的利用有利于三废退税。