生产低碱熟料遇到的问题及解决措施
我公司Φ5.2m×61m预分解短窑,因产量高、质量稳定、能耗低获得水泥界和客户的好评。2005年之后,由于市场对低碱水泥的需求加大,我公司生产的普通硅酸盐水泥难以满足市场的需要。因此,开始进行低碱熟料的生产。
  1 低碱熟料生产及遇到的问题
  2005年以前我们是以石灰石、黏土、泥岩和铁粉配料,熟料中R2O含量0.87%。为了降低R2O含量,我们利用隔壁电厂的湿粉煤灰替代黏土原料,粉煤灰与黏土化学成分比较见表1。
表1湿粉煤灰与黏土化学成分对比(%)
| 
 名称  | 
 SiO2  | 
 Al2O3  | 
 Fe2O3  | 
 CaO  | 
 MgO  | 
 SO3  | 
 K2O  | 
 Na2O  | 
 Loss  | 
 ∑  | 
| 
 湿粉煤灰  | 
 53.67  | 
 26.06  | 
 6.07  | 
 3.52  | 
 1.26  | 
 0.17  | 
 1.31  | 
 0.45  | 
 5.77  | 
 98.28  | 
| 
 黏土  | 
 68.56  | 
 13.86  | 
 6.07  | 
 1.74  | 
 1.36  | 
 0.12  | 
 2.23  | 
 1.20  | 
 4.77  | 
 99.91  | 
从表1可知,湿粉煤灰碱含量远小于黏土,另外湿粉煤灰还可以补充黏土中铝含量的不足,其SiO2含量稍低,完全可以用泥岩弥补。用湿粉煤灰代替黏土依然是四组分配料,熟料主要指标见表2。
表2 熟料指标
| 
 率值  | 
 矿物组成和碱含量/%  | ||||||||
| 
 KST  | 
 KH  | 
 HM  | 
 SM  | 
 IM  | 
 C3S  | 
 C2S  | 
 C3A  | 
 C4AF  | 
 R2O  | 
| 
 93.00  | 
 0.88  | 
 2.08  | 
 2.45  | 
 1.45  | 
 55.00  | 
 22.36  | 
 8.00  | 
 11.25  | 
 0.45  | 
熟料碱含量完全满足要求,熟料的产质量和以前相差无几,煤耗还有所下降,但是在生产过程中出现以下问题:
1)生料磨在粉磨过程中料层不稳,主要是由于磨内湿粉煤灰风化快、流动性较好,造成磨内研磨层颗粒结构的变化;磨内加大喷水量后有所好转。
2)窑系统表现生料易烧性好,但窑头飞砂特别严重,造成环境污染,窑头沉降室积料严重,三次风量过少,预热器塌料及分解炉煤粉燃烧不完全,生料磨电除尘器CO频繁报警,为此专门雇人每班清理,严重时把窑口护铁烧坏,被迫停窑检修。烧出来的熟料升重普遍偏低,表3为2005年2月和3月熟料分析。
表3 2005年2月和3月熟料分析平均值
| 
 时间  | 
 KST  | 
 KH  | 
 SM  | 
 IM  | 
 MgO /%  | 
 R2O /%  | 
 fCaO /%  | 
 升重 /(kg/L)  | 
| 
 2月  | 
 93.78  | 
 0.90  | 
 2.43  | 
 1.38  | 
 1.06  | 
 0.49  | 
 0.95  | 
 1.19  | 
| 
 3月  | 
 92.94  | 
 0.89  | 
 2.45  | 
 1.42  | 
 1.04  | 
 0.46  | 
 0.70  | 
 1.19  | 
由于熟料升重偏低,水泥立磨一开即振动跳停,只好外购熟料与本厂的熟料搭配粉磨。这样持续了几个月,始终未有所好转,给生产造成了很大的困扰。
  2 原因分析
  1)料层厚,窑速过慢,火焰短,熟料颗粒不规则,容易造成升重低。但是预分解窑喂料量470t/h,窑速3.45r/min,计算其填充率大概9%,合乎预分解窑8%~13%的填充率。
2)配料不恰当,SM过高,液相量少,产生飞砂料也会导致熟料升重低。从表3可以算出烧成带熟料1450℃时,液相量为26%左右,烧成指数BI为2.91,也合乎预分解窑的煅烧要求。
3)问题出在湿粉煤灰身上。火电厂煤粉在沸腾炉燃烧的温度在1000~1200℃,煤粉燃烧后的残留物大部分为粉煤灰,还有少量粗颗粒的炉渣,电厂湿法储存是把粉煤灰与炉渣混合储存。当含有未燃尽煤粉的炉渣进入到烧成带,遇到1700℃的炽热气体时,内部碳粒子燃烧变成CO2,液相难以渗透到内部,导致内部空隙率变大,熟料结构不致密,升重低,这与敲碎熟料用肉眼观察的结果基本吻合。由于熟料颗粒轻,很容易被二、三次风带起,导致窑头飞砂特别严重,带起的轻熟料颗粒冷却效果差,温度在1000℃左右,仍以液相存在黏附在窑头沉降室内,空气炮难以打掉,越积越多,导致沉降室积料严重。
  3 解决措施
  考虑到由于黏土特有的塑性,熟料结粒效果好,这样可以弥补粉煤灰方面的不足;但是又要考虑到碱含量主要是由黏土带入的,用黏土与粉煤灰按一定的比例搭配,在配料站另建一小仓装黏土,五组分配料。其生料、熟料主要指标见表4。
表4 调整配料后生料、熟料分析
| 
 项目  | 
 率值  | 
 矿物组成和碱含量/%  | ||||||||
| 
 KST  | 
 KH  | 
 HM  | 
 SM  | 
 IM  | 
 C3S  | 
 C2S  | 
 C3A  | 
 C4AF  | 
 R2O  | |
| 
 生料  | 
 97.45  | 
 0.94  | 
 2.19  | 
 2. 52  | 
 1.32  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 0.33  | 
| 
 熟料  | 
 93.00  | 
 0.88  | 
 2.08  | 
 2.45  | 
 1.42  | 
 55.07  | 
 22.29  | 
 7.80  | 
 11.38  | 
 0.53  | 
五组分配料以后,生料磨运行平稳,窑头飞砂基本看不见,窑头沉降室积料也消失了,熟料颗粒结构较好,升重1.25kg/L左右、fCaO含量<1.50%,均正常,水泥立磨运行平稳。
  4 结束语
  用湿粉煤灰按一定比例替代黏土进行五组分配料,碱含量满足要求,生料磨、窑、水泥立磨的产质量均保持正常,提高了废物的利用率,减轻了黏土资源的浪费,熟料的综合煤耗比以前下降了5%,同时由于低碱水泥的出口,给国家赚得了大量外汇;另一方面,由于湿粉煤灰的价格比黏土低,降低了生产成本。