钢棒球在我厂磨机的试验
钢棒球中间是圆柱而两端为球缺的组合体。在随着磨机旋转拖带、提升过程中,沿磨机轴向做转体运动,如同断续钢棒一样对物料滚、挤、压、磨,传递能量的方式是线接触,钢棒球的表面积又大于当量球径磨球的表面积。因此,钢棒球具有较好的研磨能力。
钢棒球在磨机的断面由脱离点抛射到落点时,球体间碰撞失去平衡要做转体运动,如同锤头一样竖着打击落点的球层与物料,传递能量的方式是点接触。但研磨体的冲击直接作用于物料的机会很少,很大程度上是通过研磨体层传递于物料使其粉碎。钢棒球通过棒球层线接触传递能量,冲击应力分散,对物料粉碎能力较小,这样钢棒球冲击能力不如磨球。粉磨的初始阶段,磨球显得优越,随着物料表面积增大,钢棒球线接触传递能量的效率高于磨球。
钢棒球与衬板是线接触,沿磨机轴向对物料推移有较大的阻抗能力,因此,不存在物料推移磨球“倒分级”而影响粉磨效率的现象。同时,减轻隔仓板的侧压力,延长隔仓板的使用寿命。衬板使用到中期,无沟槽痕迹出现,磨损均匀,也延长了衬板的使用寿命。
二、钢棒球的设计
由于各厂工况条件不同,对钢棒球的规格设计要求也有所不同。现提供我厂采用钢棒球的规格、计算方法与长径比的经验参数供参考(见钢棒球结构比例图与表1)。
钢棒球规格参数(d=7.8kg/dm3) 表1
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 当量球径 φ(mm)  | 
 柱径规格 a(mm)  | 
 单体重量 (Kg)  | 
 个数/吨  | 
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 110 97 83 69 62 55 48  | 
 80 70 60 50 45 40 35  | 
 5.554 3.721 2.343 1.356 0.988 0.694 0.465  | 
 180 269 427 737 1012 1441 2150  | 

钢棒球结构比例图

1.钢捧球单体重量计算
  式中:G──钢棒球单体重量,千克;
   h──球缺高度,毫米;
   a──钢棒球柱径,毫米;
   H──钢棒球圆柱高度,毫米;
   d──钢棒球材质重度,千克/分米3。 
2.钢棒球单体重量换算圆球的当量球径

  式中:D──圆球当量球径,毫米;
   d──材质重度,铬钢、碳钢取7.8,铬
     铁取7.6~7.65,千克/分米3。 
  3.长径比的经验参数
  磨仓内的粉磨侧重于冲击能力,钢棒球的长度应设计短些,磨仓内的粉磨侧重于研磨能力,钢棒球的长度应设计长些。
  磨机直径较大的,钢棒球长度应设计短些,磨机直径较小的,可设计长些(防止碎裂)。
  一般长径比范围可在(1.5~2):1之间选择。 
三、衬板型式、级配和填充率
  钢棒球在采用普通衬板的磨机内均可使用。衬板带球能力较强的,如凸棱衬板要与平衬板搭配使用,沿磨机轴向安装一行凸棱衬板后,根据磨仓带球能力的需要,沿磨机轴向间隔安装2~3行平衬板,均布排列。采用波纹衬板的可直接进行。采用梯形衬板,可根据衬板的高低端差,参照上述两种办法进行。
  钢棒球向脱离点运动的过程中,沿磨机轴向排列趋于规则。沿磨机横断面看,钢棒球的空隙要较磨球排列均匀。因此,对物料的粒度能够实现控制粉磨、粒度均匀而不过粉碎。
  粉磨条件较好的,将钢棒球规格适当调小,增加级配,适当减少填充量;粉磨条件适中的中硬原料,将钢棒球规格适当调大,减少级配,增加填充量,以弥补冲击能力不足。
  钢棒球排列趋于规则、均匀,缓解了粉磨作业中的“聚集”、“粘附”现象。
  我厂磨制矿渣硅酸盐水泥,因烘干能力不足,矿渣入磨水分为3~4%,台时产量下降5~10吨,质量也难控制。在磨机一仓双层隔仓板的支撑板开孔和盲板铸孔,与磨机二仓采用钢棒球相配合,控制产、质量。同时,熟料入磨温度在100℃时也能适应。 
四、钢捧球材质的选择
  我厂在φ2.6×13米3号水泥磨(开路)二仓,采用钢棒球材质是低铬铸铁。在磨制3万吨水泥后,清仓时发现,钢棒球的铸造缺陷和韧性不足引起的碎裂现象比较严重,这引起了我们对选材上的重视,及时改订了铬钢材质球。6月底清仓,对低铬材质球消耗进行了测算,钢棒球单耗为190克/吨水泥。
  铬钢材质球的两端球缺,有较深的车床加工痕迹,与低铬材质球短时间混装试验,仍有明显可辩的特征。清仓后,将两种不同材质球,按相同比例的规格、级配各填充10吨,进行混装对比试验。这种试验方法,粉磨条件相同,试验周期短、迅速、直观。7~9月间,两种不同材质球各补1吨,9月底又进行清仓,低铬球消耗1.354吨,铬钢球消耗0.475吨。
  从混装试验,两种不同材质球的磨耗对比1.354:0.475=2.85:1来看,显然铬钢材质球要好于低铬材质球。7~9月份共生产水泥15522吨。两种不同材质球虽然磨损速度不同,但也可推算出相当于采用一种低铬材质球的球耗178克/吨水泥而相当于铬钢材质球的球耗60克/吨水泥。两种球价格均为2900元/吨,显然采用铬钢材质球合适。
  试验表明,磨机内钢棒球的冲击使球缺磨损不均,钢棒球柱身受力不均,易碎裂。因此,对钢棒球的耐磨性、韧性都要严格要求(钢棒球机械性能见表2)。 
钢棒球机械性能表 表2
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 材质  | 
 HRC  | 
 αk  | 
 δbb  | 
 热处理  | 
| 
 铬钢、碳钢、铬铁  | 
 ≥50  | 
 ≥0.4  | 
 ≥50  | 
 油淬,200℃回火  | 
五、试验前后对比
我厂在3号水泥磨二仓,将钢棒球柱径比采用磨球的当量球径,适当加大,便于物料和空气的流通。采用钢棒球a=50毫米为最大级柱径。并以相邻柱径差为5毫米的4级配。钢棒球单位容重大于磨球单位容重、球面偏低,这样,二仓填充量由18吨改装为20吨,而三仓铁段由40吨改装为33吨,调整了二、三仓的球(段)面高度。3号水泥磨的有关工艺参数见表3。
磨机有关工艺参数 表3
|  磨机有效直径(m) 转速(rpm) 二仓长度(m) 衬板型式 Ⅱ~Ⅲ仓隔仓型式  | 
 2.5 19(比1#、2#低0.6rpm) 2.6 凸棱、平衬板组合(凸一平二) 单层隔仓板  | ||
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 改 前  | 
 研磨体(球)  | 
 φ60mm φ50mm φ40mm 合计  | 
 5.5t 7t 5.5t 18t  | 
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 改 后  | 
 钢棒球 填充量  | 
 a=50mm  | 
 5t 5t 5t 5t 20t  | 
| 
 改后三仓减量  | 
 7t  | ||
  磨机二仓改进后情况:
  1.水泥细度控制趋于稳定,细度常在1~2%之间波动,出磨水泥细度月平均合格率在90%以上。
  2.改善磨内粉磨作业,磨仓内通风好,对较湿和较高温度的粉磨条件能够适应,缓解了粉磨中“聚集”、“粘附”现象。
  3.填充量减少5吨,电流下降5安培。
  4.二仓磨音比段仓音量还小,噪音下降。
  5.改前1990年1~8月与改后1991年1~8月的各项有关经济技术指标对比见表4。 
试验前后有关指标对比 表 4
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 时间  | 
 产量 (t/h)  | 
 电耗 (kWh/t)  | 
 细度 (%)  | 
 比面积 (g/cm2)  | 
 抗折强度 (Mpa)  | 
 抗压强度(Mpa)  | ||||
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 3天  | 
 7天  | 
 28天  | 
 3天  | 
 7天  | 
 28天  | |||||
| 
 改前(1990.1~8月) 改后(1991.1~8月) 变化值  | 
 25.12 25.75 +0.63  | 
 44.50 41.32 -3.18  | 
 8.82 7.73 -1.09  | 
 3714 3974 +260  | 
 5.82  | 
 6.76 7.0  | 
 8.49 8.50 +0.01  | 
 28.56 30.80  | 
 40.10 42.50  | 
 55.20 58.50 +3.30  | 
  我厂曾在3号水泥磨与1号水泥磨产量相对稳定情况下,经半年时间进行过30次抽测水泥28天强度对比,结果3号水泥磨平均值高于1号水泥磨0.4个标号。从表4也可看出,28天强度增长0.33个标号。这对磨制矿渣硅酸盐水泥时,可相应增掺10%矿渣量,按我厂矿渣硅酸盐水泥品种年生产量、单机计算,可多获利16万元。此外,电耗下降,其他指标也有所改善。
  我厂又在φ2.2×4.4米风扫式煤磨上进行了改装钢棒球试验,磨机有关工艺参数见表5。 
磨机有关工艺参数 表5
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 磨机  | 
 衬板型式  | ||
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 单仓磨  | 
 波纹衬板  | ||
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 改前  | 
 研磨体(球) 填充量  | 
 φ60mm φ50mm φ40mm φ30mm 合计  | 
 3.5t 5.5t 5.5t 3.5t 18t  | 
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 改后  | 
 钢棒球 填充量  | 
 a=45mm a=40mm a=35mm a=30mm 合计  | 
 2t 10.5t 5.5t 1.5t 19.5t  | 
注:钢棒球径与长度比1:1.7。
  我厂进厂原煤粒度小、易磨性好,不经破碎直接入磨。改后的突出表现是台时产量提高和改善磨机内的粉磨作业。
  1.煤粉细度0.080毫米方孔筛筛余要求为15%以下。改前磨制煤粉,磨机运转4小时满仓,改后磨机运转3.5小时即可满仓。经改进前、后4个月细度平均值与产量折算吨位对比见表6。 
改进前后产质量比较 表6
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 项目  | 
 改前  | 
 改后  | 
 变化量  | 
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 磨机产量(t/h) 细度(%)  | 
 10 17.6  | 
 11.4 14.8  | 
 +1.4 -2.8  | 
  2.我厂进厂原煤水分大,常因烘干能力不足,使粉磨作业恶化,磨球“粘附”、衬板“聚集”和结圈现象时有发生,改后上述现象尚未发生。
  煤磨的试验,也因采用低铬材质球,遇到了同水泥磨类似情况,在2号煤磨准备恢复双仓的改造,也改订铬钢材质球。 
六、体会
我厂钢棒球试验是在洛阳水泥厂试验基础上进行的。该厂在φ2.4×12米湿法生料磨一仓进行,石灰石入磨粒度小于20毫米,在改进前后台时产量不变情况下,细度下降3~4%,效果显著。我厂在水泥磨二仓和单仓煤磨的试验,也取得了较好的效果,说明了钢棒球具有一定应用价值。在认真选材基础上,进一步总结经验,使这一技术在工业应用上更成熟。