江西万年青3号窑技改降能耗

2002-10-22 00:00
    江西万年青水泥股份有限公司近日对3号窑采用节能新技术,解决了制约生产热耗、电耗居高不下的瓶颈问题。

    该公司3号窑是我国首条自行设计、制造、安装的日产2000吨窑外分解干法水泥工艺技术,从引进和单项开发进入到自主成套开发的新阶段,被誉为中国水泥技术发展史上的里程碑。由于设计的先天不足,该生产线虽然多次对熟料冷却机系统和PSP分解炉系统等进行了技术改造,熟料产量最高达日产2090吨,但生产中电耗高达86千瓦时,每千克熟料热耗高达1000千卡,劳动生产率低,成本居高不下。为了降低生产成本,充分挖掘整个系统的潜能,该公司概算投资3000余万元,用70天的时间对制约正常生产的瓶颈点进行节能技术改造。该节能技术改造工程由天津水泥工业设计研究院设计,主要对熟料输送系统、冷却机系统、分解炉及其预热器系统和生料入窑输送系统等进行节能改造,采用了第三代改进型充气梁式冷却机系统、TDF分解炉和斗式提升机输送生料入窑等。

    该生产线通过节能改造后,熟料生产能力可达到日产2500吨,每千克熟料热耗下降200千卡,吨熟料电耗下降20千瓦时。该技改工程具有产量高、节能、环保和对煤质要求低等特点。

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