贾华平:水泥球磨机用陶瓷研磨体使用现状、注意事项、发展前景

陶瓷研磨体在水泥球磨机的应用,是一项刚刚起步尚未成熟的技术、是一项一哄而起市场混乱的技术、是一项使大部分水泥人迷茫、观望的技术。...

φ4.2mx13m水泥磨大布袋收尘器技术改造

因开流磨台时产量较低且中控操作要求较高,为提高磨机产量,降低成本提高效益,于2014年对开路粉磨系统进行了技术改造,改为现在的闭路粉磨系统。改造主要内容为增加一台FWT4500.0双分离式高效选粉机,更换JPF128-2x12大布袋收尘器排风机和电机。...

山东天汇陶瓷研磨体通过阶段性劳损检验

山东天汇研磨耐磨技术开发有限公司积极响应国家节能减排号召,致力于水泥粉磨用高性能陶瓷研磨体的研发与生产,公司建有先进的陶瓷研磨体研发及性能测试试验中心,采用多项先进工艺技术设计建设的陶瓷研磨体生产线已投入正常生产,形成了年产1.5万吨陶瓷研磨体的生产能力。...

水泥粉磨专家邹伟斌详解陶瓷研磨体节能前提

中国水泥网于9月22-23日成功举办了“2016中国水泥节能环保技术交流大会”,中国水泥网高级顾问、水泥行业粉磨专家邹伟斌在会上分享了在陶瓷研磨体应用方面的一些体会。...

[独家]陶瓷球的故事之三

九月第一周,我们把在宁夏某水泥厂的陶瓷球拉了回来。共计140吨,往返每吨运费约1000元,加上人工物流等各种费用,合计约14万元,没了。...

水泥的粉磨工艺与颗粒级配和需水量

影响水泥需水量的因素很多,粉磨工艺的制约就是其中之一。如果要提升粉磨系统的效率,无论我们采用何种更为先进的粉磨工艺,都必须考虑该种工艺水泥的需水量是否合适。否则,我们就必须在粉磨效率、粉磨成本和需水量三者之间寻求平衡。...

2016中国水泥工业粉磨系统优化改造技术研讨会:水泥工业粉磨系统优化改造大有作为

2016年4月20日-22日, 由新世纪水泥导报杂志社举办以“降成本 补短板 优化节能 提质增效”为主题的“2016中国水泥工业粉磨系统优化改造技术研讨会”在西安成功举办,来自国内外的水泥企业、大专院校、科研设计院及水泥装备供应商150余人出席了研讨会。...

新加坡地下综合管廊是怎么运维的

新加坡滨海湾地下综合管廊自2004年投入运维至今,全程由新加坡CPG集团 FM团队(以下简称“CPG FM”)提供服务。如何保障综合管廊的安全成为摆在新加坡政府和CPG FM面前的重要课题。...

粉煤灰路基施工技术研究

通过调查研究发现,利用粉煤灰作为公路路基填筑材料,能够有效提高路堤的稳定程度,尤其是对于软土地来说,粉煤灰能够有效吸收路堤内部水分,保持公路内部干燥。...

普洱昆钢嘉华水泥正在建设100万吨砂石骨料生产线

普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司位于云南省普洱市镇沅县者东镇,是云南昆钢水泥建材集团有限公司与美力(香港)企业有限公司(香港嘉华集团子公司)共同合资经营的中外合资企业,日产4000吨水泥生产线项目于2016年初正式投产。...

英德海螺超额完成一季度销售任务

2016年以来,面对严峻市场形势,英德海螺公司众志成城,认真贯彻落实集团、股份公司年度会议精神,紧紧围绕年度生产经营计划开展各项工作,练内功,拓市场,全面提高市场竞争力,超额完成一季度销售任务!...

陶瓷研磨体对水泥粉磨无球化的质疑

尽管出于节能目的,对水泥粉磨新工艺、新设备的研究一直没有中断,而且已经取得了不小的进展,但时至今日采用者依然为数不多。在这种情况下,我们不禁要反问一句,我们强调了这么多年的“水泥无球化粉磨”到底有没有必要、“无球化粉磨水泥”的目的又是什么?...

谈谈助磨剂的选择和使用问题

对于助磨剂的作用机理,国内外许多专家学者都进行了广泛持续的研究,并提出了各种理论和假说。但这些研究,主要倾向于助磨剂本身的研究,着重于这些表面活性物质的结构、链长、极性等性质的变化。...

[原创]第四届水泥工业节能环保技术高峰论坛召开

“我国水泥工业发展迅速,水泥行业面临产能过剩、竞争激烈、水泥价格长期过低、企业经营压力持续增大等难题。”在主持人建筑材料工业技术情报研究所主任周光军的开场白中,以“节能环保创新技术”为专题的2015第四届水泥工业节能环保技术高峰论坛于10月30日在江苏徐州正式开始。...

闭路联合水泥粉磨系统优化改造

浙江南方水泥有限公司所属企业福建红火水泥有限公司两台水泥粉磨生产线于2010年元月投入运行,该系统由Φ4.2×13m水泥磨+RP170-120辊压机+VRP1000V型分级机+0-sepa N-4000高效水平涡流选粉机组成的双闭路辊压机联合水泥粉磨工艺。福建红火水泥有限公司于2014年7月至2015年1月与洛阳福斯特机械设备有限公司合作有计划分批次对2#水泥磨系统进行了改造,实现较好技改效果。...

盘点:余热回收利用相关政策

中国计划到2020年将碳排放量减少40%-45%,目前面临着巨大的减排压力。政府正在推行各项有利于节能减排的政策,其中余热回收利用作为提高能源利用效率的有效途径。...

水泥窑协同处置城市污泥

为消纳城市污泥,利用城市污泥生产水泥熟料,分析城市污泥的化学成分是可行的,试生产结果表明,在2%掺量时对水泥熟料及水泥质量没有影响,水泥窑协同处置城市污泥为“减量化、资源化、无害化”处置城市污泥探索了一条有效途径。...

辊压机辊套疲劳剥落机理分析

辊压机是水泥厂普遍采用的预粉磨系统,它由两个速度相同,作相对运动的辊子所组成。物料由上部喂入辊间的缝隙内,在双辊间受到挤压(挤压力一般认为可达300MPa),所以辊压机主要以挤压破碎为主,起预破碎和预磨损的作用,其磨损属于高应力三体磨粒磨损,其工作原理如图1所示。辊压机的耐磨性主要是依靠条纹层来保证的。...

水泥粉磨过程优化节能控制系统研究

本文以北京琉璃河水泥有限公司2#水泥磨优化系统项目为研究背景,在分析水泥粉磨系统运行特性的基础之上,以水泥球磨机的最佳负荷状态为控制目标,通过在线自寻优算法确定水泥磨的最佳料位,并以分段控制的思想为指导,采用Fuzzy采样PI算法调整水泥磨的入料量,控制磨机长期稳定在最佳运行状态。在控制系统的硬件和软件实现上,充分利用水泥厂现有DCS的可扩展性,降低了系统的成本。采用磨音传感变送器测量水泥磨机的实际存料量,克服了料位测量的难题。现场运行表明,该控制系统在提高水泥产量、节能降耗及确保水泥质量等方面均取得了满意的效果。...

[原创]相辅相成 合二为一 ——简析水泥粉磨与混凝土制备

华南理工大学材料科学与工程学院教授樊粤明,长期以来投身于水泥这一传统产业,将基础研究与实际工程应用相结合,创造了良好的社会效益。对于水泥与混凝土的关系,樊粤明教授将其比喻为孩童,倡导“优生优育”,呼吁人们按材料科学规律发展建设,为盲目追求速度而忽视质量之风打下一针警醒剂。...

蓝奥1号TUS新型双分级高效选粉机在联合粉磨系统节能技术改造中的应用

基于O-sepa选粉机在闭路水泥粉磨系统应用的不足,结合蓝奥1 号TUS新型双分级高效选粉机在辊压机双闭路联合粉磨系统增产、节电改造中的应用案例进行对比,结论是:蓝奥1 号TUS新型双分级高效选粉机真正实现了高选粉效率,R45μm选粉效率达到80%甚至85%以上、应用后系统产量可提高10%--20%以上、工序电耗降低2.5kWh/t--5kWh/t水泥以上,仅节省的电费运行5个月,便可收回改造投资。...

吴笑梅:粉磨工艺对水泥品质与生产能耗的影响 

目前,各企业生产的水泥均存在品质差异的,不同品质的水泥在配置混凝土将影响着混凝土的五大性能:工作性能、力学性能、耐久性能、体积稳定性能、经济性能。所以,越发达的地区对水泥品质的认识就越清晰,这也就导致在同一地区不同企业的水泥售价完全不同的重要因素之一。...

联合粉磨工艺与半终粉磨工艺的生产实践和现状简介

通过对目前水泥企业使用最多的辊压机技术——半终粉磨和联合粉磨工艺系统的阐述说明及现场考察应用效果,从而得出:水泥企业应切合自身的具体情况来选择何种工艺系统,以期达到增产节能的效果。...

风选磨半终粉磨工艺在水泥粉磨中的应用

水泥粉磨工艺的优化设计直接影响到后期水泥生产成本,粉磨工艺选型除考虑系统产量,系统投资,系统电耗,还需考虑熟料利用率,水泥性能,水泥强度,设备的可靠性、系统的运转率、易损件磨耗等。如何选取最优的粉磨工艺,最简洁的工艺配置,最可靠实用的生产设备,用最小的投资取得最大的经济效益,成为广大水泥企业所追求的目标。...

风选磨作为预粉磨设备在改造运用中发现的问题和解决方法

随着粉磨技术的发展,新型预粉磨设备风选磨在保证水泥性能的前提下实现了大幅提高产量,降低了粉磨电耗,实现了低炭循环经济,得到了综合经济效益。...

辊压机预粉磨工艺技术改造

将次序给料,逐级取出成品,磨机粗粉自循环粉磨技术应用于已有水泥生产线上,在不增加系统功率的情况下,将一段辊压机产生的合格粉取出。提高磨机的效率,提高系统产量。同时对管磨机磨内结构,进行适合喂入经辊压机挤压后的细粉物料的适应性改造,以避免研磨体级配困难,磨机跑粗现象,和混合材过粉磨现象,提高比表面积,改善因筛余难于控制,而导致的水泥台时产量偏低的情况。...

国内外分别粉磨案例简析

分别粉磨作为一种提产降耗,优化水泥品质的有效生产方式,在国外的运行一直没有停止,包括辊压机、立磨、辊筒磨这些新装备的出现也未能将其淘汰出局,分别粉磨的使用案例很多,这里仅就一个分别粉磨的典型案例作一介绍。...

贾华平:不该被忽视的水泥分别粉磨

5月26日,由中国水泥网主办的 “2015第八届国际粉磨峰会”在南京召开,天瑞集团水泥有限公司总工程师贾华平出席会议并以《不该被忽视的水泥分别粉磨》为题,同与会代表详细交流了分别粉磨工艺在节能降耗和提升水泥品质等方面的突出作用。...

助磨剂与球磨机优化

助磨剂或水泥添加剂的使用量不断增长,过去20年间出现了显著加快的势头,其主要原因在于水泥添加剂技术的进步以及经济环境的变化。二氧化碳排放贸易体系的引入,也使得水泥添加剂技术的应用进一步增加,这是因为水泥添加剂技术可以降低水泥中的熟料含量,同时保持水泥的性能不变,从而可以降低吨水泥的二氧化碳排放量。...

P.O42.5水泥粉磨电耗降至20度以下技术途径

我国是水泥生产大国,水泥粉磨技术直接影响着水泥工业的振兴和发展,相关资料表明每生产一吨水泥需粉磨各种物料达3-4吨之多,粉磨电耗占水泥生产总电耗的65-75%,粉磨成本占水泥生产总成本的35%左右,在能源日趋紧张的今天,要求我们不断探索、采用新思路、新工艺、新技术向着优质高产、节能降耗的方向发展。...

[原创]“新常态”下探节能:水泥粉磨系统应葆创新活力——记2015第八届国际粉磨峰会

如何更好地应对新常态,持续提升粉磨工艺和设备运转水平?2015第八届国际粉磨峰会针对这些问题,深入探讨了水泥粉磨系统的节能创新、提高水泥质量和混合材种类等核心技术,力求持续保持水泥粉磨系统的科技创新活力。...

[原创]邹伟斌:现有系统改造是当前粉磨节能的重点

从统计局刚刚公布的四月份经济运行数据来看,经济下行压力难减,未来较长一段时间中国经济增速回落将是不争的事实。水泥需求与固定资产投资密切相关,业内表示,行业平台期已经来临。...

交流新技术新经验 共商行业发展大计——2015年CCPA硅酸钙水泥板行业技术交流大会

5月14日,2015年CCPA硅酸钙水泥板行业技术交流大会在长沙召开,来自国内外的行业专家学者、企业家为参会人员带来硅酸钙板/纤维水泥板行业现状分析以及应用情况的精彩报告。...

优化、提升磨内结构实现节能粉磨

球磨机在粉磨系统中如何做到高产、优质、低耗,磨内结构不失为其中的一个主要因素,各仓仓长的合理划分,衬板的结构形式,隔仓板的过料能力,磨头进料装置,研磨体的活化能力、出料篦板排料能力,磨内通风和物料流速的均衡等相关工艺参数至关重要。...

小型辊压机联合粉磨系统改为半终粉磨系统的经验

浙江南方水泥有限公司下属企业胥口南方有一条2500t/d水泥熟料生产线和一条GLF140-65辊压机+3.8×13m球磨机双闭路联合水泥粉磨系统。胥口南方于2014年2月将水泥磨联合粉磨工艺改为水泥磨半终粉磨工艺,取得了较好的增产节能效果。...

如何降低闭路磨水泥需水量

实验表明,大量的水泥在混凝土中起到的只是填料作用,由于其颗粒粒度分布的不合理,其填充效率也会随之降低,所形成的混凝土内部结构空隙率较大,可见要求水泥具有宽的粒度分布十分必要。本文以开路水泥的粒度分布规律为依据,增大闭路水泥的粒度分布,以降低其需水量。...

辊压机联合粉磨系统的操作控制

该公司二线水泥粉磨系统采用TRP1400×1400辊压机联合粉磨系统。公司通过对该系统的优化操作及技术改造,系统运行稳定,生产P· O42.5水泥台时产量达到165 t/h以上,吨水泥电耗为36 kWh/t,充分发挥出了辊压机联合粉磨系统的节能降耗和提高系统产量的优势。...

浅析水泥预粉磨系统的技术改造

CZ公司水泥制成采用辊压机+机械筛分+Ф4.2 m×13 m管磨机+O-Sepa选粉机水泥预粉磨闭路系统,改造时将1号磨Ф4.2 m×13 m(磨尾单风机)改造为前置辊压机(RP120-80)的水泥预粉磨工艺,并对O-Sepa选粉机及管磨机系统进行重点技术改造及优化。改造后达到了增产与节电的效果。...

联合粉磨系统电耗偏高的技改措施

某辊压机双闭路联合粉磨系统电耗远高于同类流程,分析认为,有辊压机棒阀不能全部打开、V型选粉机布料不均、磨内流速过快、选粉机效率偏低等,是电耗高的根本原因。改进后,磨机提产15~20 t/h,电耗下降5 kWh/t。...

优化结构 开拓创新 节能降耗 做强做大管桩企业

针对管桩市场的低落,本文主要介绍了降低运营成本,节能降耗的手段和途径,以及高性能混凝土组合桩和预应力高强混凝土防风网管桩的优点和工程应用。...

陕西崤山100万吨双闭路联合粉磨系统的调试与生产

该粉磨系统为双闭路联合粉磨系统,物料经配料秤、皮带输送机、板链提升机送入辊压机(HFCG160-140),经辊压机预粉磨后由料饼提升机(NSE1000)送入V型选粉机(HFV4000),合格产品由高效旋风收尘器收集后送入磨机粉磨,部分粗颗粒再次进入辊压机循环辊压。总结了调试生产中的问题及解决办法。...

贾华平:半终粉磨工艺与水泥的需水量

所谓半终粉磨,准确的说就是在粉磨系统的预粉磨阶段,提前选出一部分细度已经合格的半成品,将其直接加入到成品中。让细度上已经合格的产品提前离开粉磨系统,不再接受后续粉磨,从而提高整个粉磨系统的选粉效率,减少过粉磨现象、减少粉磨能的浪费,提高系统的粉磨效率。...

[原创]节能环保任重道远 水泥行业如何华丽转身?

经过11月8日一天的会议预热,迎来了第二天的交流和探讨的新高潮。回顾会议第一天,中国环保产业协会袋式除尘委员会秘书长吴善淦等行业专家和企业大佬们为大家分享了关于电除尘器改造等精彩内容。11月9日一整天的会议依然精彩纷呈,看点颇多。小编特为您集结了会议第二天的五大热点议题,供君飨之 !...

水泥电耗可与联合粉磨系统媲美的闭路粉磨系统

众所周知,水泥粉磨站企业降低生产成本主要靠降低吨水泥电耗和吨水泥熟料掺加量两个手段,而后者往往要受到外购熟料强度的限制。试想一下,如果外购熟料强度不高,如何能降低吨水泥中熟料的掺入比例?也就是说这一点不能完全由粉磨站企业自身所能控制,前者就是自身所能控制了。因此,从这个意义上说,降低吨水泥粉磨电耗对粉磨站企业降低生产具有更重要的意义。...

水泥磨增加辊压机的提产改造

在目前能源紧缺的情况下,大力推广高产节能的辊压机半终粉磨技术,对现有普通闭(开)流管磨机进行改造具有很大的经济效益与社会意义。为对普通圈流水泥磨实施提产改造,该公司采用辊压机半终粉磨技术开展了设计、供货、调试指导等一系列工作。目前产量和单位节电超出预期,实现了设计意图,达到了改造的目的。...

5000t/d熟料水泥生产线改造实例

笔者公司 5000t/d新型干法熟料水泥生产线,运行中针对生产线存在的不足进行了改造,现介绍如下,以供与同行交流及探讨。...

联合粉磨开路磨系统增产改造措施

以生产规模60万吨/年水泥粉磨生产线配置120~50辊压机与动态分级设备(打散分级机)和3.2×13m开路三仓高细管磨机组成的单闭路粉磨工艺系统为例,论述总结了实际生产过程中粉磨系统存在的共性问题及其改进所采取的技术与调整措施,并进行了相关的技术经济分析。...

豫龙同力解决水泥磨入磨循环提升机返料的措施

年产100万吨的水泥生产线,水泥粉磨采用RP140×110辊压机、φ4.2×13m闭路球磨机组成的高效联合粉磨系统,配套循环提升机返料严重,针对返料原因采取调整下料口和接料板间隙,增加一个接料口等措施,取得较好效果。...

揭秘德国道路不积水

暴雨来袭经常造成“城市观海”的奇景,也一再使人们意识到城市排水的重要性。德国的排水系统不仅高效还兼具平衡城市生态系统的功能,堪称“楷模”。...

钢渣配料在预分解窑上生产高标号熟料

在预分解窑上利用钢渣配料,该公司通过一年的试验摸索,采取改进措施,调整配料方案,改进煅烧操作方法,解决了预热器系统结皮堵塞,窑内结圈、长厚窑皮等工艺故障,熟料标准煤耗下降,产质量提高,延长了窑内耐火材料使用寿命,收到较好的效果。...

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