分级燃烧技术是一项无需运行成本的脱硝技术,通过设计上的周全考虑、操作上的精心配合,能够在不影响产量、质量的情况下,稳定地保持脱硝效率,对降低氮氧化物排放总量非常有效,是水泥行业降低氮氧化物的首选技术。实践证明,分级燃烧技术总体脱硝效率在25%~45%之间,平均率31%左右。改造后生产运行稳定,部分技术经济指标还有所改进。...
分级燃烧技术是一项无需运行成本的脱硝技术,通过设计上的周全考虑、操作上的精心配合,能够在不影响产量、质量的情况下,稳定地保持脱硝效率,对降低氮氧化物排放总量非常有效,是水泥行业降低氮氧化物的首选技术。实践证明,分级燃烧技术总体脱硝效率在25%~45%之间,平均率31%左右。改造后生产运行稳定,部分技术经济指标还有所改进。...
随着水泥工业新型干法技术的不断发展,精细管理更应有明确的核心要求。只有这样,才能确定努力的方向和措施,才可以少走形式,直奔主题,使企业在精细管理中受益。精细运转的核心内容到底是什么?...
通过对比使用旁路放风系统前后电石渣配料熟料岩相的变化,研究了电石渣中氯离子含量对熟料质量的影响。结果表明,无论是否使用旁路放风系统,电石渣配料熟料中都没有新矿物(氯铝酸钙)生成;旁路放风系统可以降低窑尾氯离子的富集程度,从而减少氯离子对烧成系统的不良影响。...
现代化新型干法水泥窑生产的核心部分是熟料煅烧,熟料煅烧的重点在于窑系统操作参数的稳定,而煅烧的关键又是控制风、煤、料的平衡,在具体操作中如何做到全面观察、重点监控、准确判断、及时调整来实现风、煤、料三者间的动态平衡,保证窑炉系统热工制度稳定,是实现新型干法水泥窑连续稳定、优质高产、低成本运行的重要保证。...
昆钢水泥建材集团红河紫燕公司围绕中心,紧扣降低煤耗、设备台时效率等指标,开展效能监察工作,收到较好的效果。...
由于石灰石和燃煤品质的改变,而引起了窑生产的较大变化。文中分析了原因,并采取了相应的措施。通过加强管理及技术改造,生产的产量、质量明显提高,热耗下降,恢复到之前的较好生产水平。...
笔者公司两条新型干法窑出窑熟料先后出现游离钙高、结粒偏大、黄心料多的较大质量波动,由于C3A含量增大凝结时间缩短,不仅增加了水泥粉磨中石膏的掺量而且水泥与砼减水剂的相容性变差,也严重影响了水泥的外观。...
对2000t/d生产线进行了技术改造,分解炉由 RSP 型改造成 N-RSP 型。改造后分解炉使用一个单体套筒式简易燃烧器,布置在SB室顶部。试生产过程中,其使用效果欠佳。...
水泥行业不断发展,水泥技术不断革新,随之而来的水泥类书籍也越来越多。让我们一起来看看2014年都有哪些畅销的水泥类好书吧。...
截至12月5日,博爱金隅水泥公司提前26天完成年度熟料生产任务,产量突破78万吨,预计2014年全年熟料产量完成年度计划的109%,创公司建厂投产以来年度熟料产量最高纪录。...
日前,记者从浙江桐庐红狮水泥公司了解到,近年来,为积极响应国家节能减排号召,该公司在集团公司统一组织、安排下,不断进行生产线节能、环保技术改造。...
煤粉计量与控制关系到窑的热工制度稳定,关系到熟料产、质量以及熟料的能耗水平。本文就从设计失误、选型失误、采购失误、操作控制与管理失误等方面分析了水泥企业煤粉计量不准的原因。...
回转窑里的耐火材料寿命主要取决于回转窑的操作维护、机械状况、相应工艺带内耐火材料的选择以及正确的砌筑方法等,对此,文中从耐火材料的选型及配置,施工过程、烘窑制度、窑皮的维护等方面的经验进行了总结,取得了较好的效果。...
年末将至,走进淮海实业集团相山水泥公司,厂区里机器轰鸣,工人们有条不絮地在各条生产线上忙碌着。笔者从公司技术中心了解到,工人干劲十足的源动力来自于公司积极围绕“加大技改 促产提效”双提升重点工作所取得良好的效果,并起到降本增效示范效应。...
11月14~15日,全国安全生产标准化技术委员会非煤矿山安全分技术委员会组织专家评审组在合肥召开会议,对中国建材集团承担编制的《水泥工厂预热器清堵安全规程》、《水泥工厂煤粉制备系统防火防爆安全规程》、《水泥工厂窑炉维修安全规程》(送审稿)三个AQ标准(安全生产行业标准)进行了专家评审。...
在工艺和装备已经定型的情况下,余热的运行效果与窑操的水平密不可分,如何在中控室获取理想的操作效果,直接关系到余热发电的运行情况和经济效益。从操作员的培养,热力系统的优化,余热发电的考核等方面阐述了如何来提高窑操的价值。...
面对激烈的市场竞争水泥企业只有深挖潜力进一步节能减耗,降低制造成本增加企业利润,才能立足于市场。因制造水泥的原材料近80%是石灰石。而石灰石中低品位又占了相当大的比例。所以利用低品位石灰石烧制出合格的水泥熟料,将大幅度降低水泥熟料的生产制造成本,必然能给企业带来丰厚的经济效...
随着膜法制氧技术的成熟和利用,随着富氧成本的不断降低,在高温、高煤耗、低利润的水泥行业,应用富氧煅烧技术的时代已经到来。...
近日,中材节能股份有限公司与巴基斯坦帝吉翰水泥股份有限公司(DG KHAN)签订了帝吉翰水泥厂30MW燃煤自备电站项目EP总承包合同,合同金额2360万美元。...
笔者公司 5000t/d新型干法熟料水泥生产线,运行中针对生产线存在的不足进行了改造,现介绍如下,以供与同行交流及探讨。...
烧成带温度是影响水泥熟料质量产量的关键因素,而影响烧成带温度的因素很多,例如窑尾温度、喂煤量、煤的热值、一次风量、三次风温、胴体表面散热、出窑熟料温度、熟料产量、入窑物料温度等等。因此如何控制、监测、比较烧成带温度是水泥生产必须考虑的问题。...
为提高企业能效水平,降低能耗,实现节能减排,经济体质增效,由中国建筑材料工业规划研究院、建筑材料工业信息中心主办,建筑材料工业能效评估中心承办,凯捷(中国)咨询有限公司支持的2014水泥行业两化融合促进节能降耗技术论坛于10月16日在北京召开。...
5000t/d新型干法水泥生产线其石灰石矿山质量(CaO:45%~52.80%、MgO:1.00%~7.00%、SiO2:0.50%~4.00%)差异性波动大,原料主要表现在高镁、高硅、低钙石,通过矿山开采的精细化管理,多点搭配装车进厂等措施,满足水泥熟料生产用原料的基本要求。...
设备管理、使用的好与坏,要以人为本,软件(各种操作规程、管理机制、规章制度等基础工作)、硬件(装备水平、设备在生产线上的适应可靠性)同时一起抓,加强设备综合管理,提高有效运转率,创造企业经济利益最大化。...
笔者公司拥有一条2500t/d新型干法生产线,自2012年7月干法窑点火,2013年7月增建水泥粉磨系统,在较短的时间内,实现达产达标,并且在生产PC32.5级水泥时,非活性混合材掺量高达30 %。...
5000t/d熟料生产线煤磨采用ZGM113G型磨,没有预留更换磨辊的检修门,更换辊皮比较麻烦,需要对磨机解体吊起大盖,拆掉选粉机等设备后才能吊出磨辊进行辊皮更换,磨烦又费时,因此公司技术人员制定了系列措施,尝试自已在线焊补,取得好效果。...
对水泥厂使用的烟煤和无烟煤破碎筛分后进行综合热分析测试,结果显示两种煤炭混合后的混煤随着无烟煤粒径的减小,混煤的放热区间逐步向低温区偏移,放热集中程度也有所增强,放热峰值温度也有较大程度的降低。...
安全生产是企业生存的基础,为此从项目筹建期间就要重视审批立项中的安全预审,建立健全安全管理网络体系,编制科学合理的安全操作规程并全面执行;加强对生产现场的管理,建立利益共同机制,建立应急救援体系,各环节都要对安全问题高度重视。...
2500t/d新型干法水泥生产线窑尾烟室缩口进行了扩径改造投料后,连续发生了预热器堵塞事故,对此逐项分析原因并提出相应的处理措施:投料前对各级下料管再次进行投球试验,根据实际情况调整操作参数等。...
火力发电在我国电源结构中始终占主要地位。节约用电就是节约一次能源,就是在减少二氧化碳的排放量。如果不能真正了解水泥各工序单位产品综合电耗,又怎能妄谈生产过程的节电呢?那只能是粗放式的初级行为。...
9月5日,由天津水泥工业设计研究院有限公司总承包的印度石油焦磨项目成功带料运行,并提前给回转窑提供煤粉,于合同工期内完成燃料制备。...
新建水泥熟料生产线试生产是一项系统性工作, 按照现代化企业管理要求,生产准备应与工程建设同步进行,在项目开工建设的同时,立即着手进行生产准备,在工程建设即将结束时生产准备工作全部就绪,以保证项目建设完成后即可投入试生产并尽快实现达产达标。 ...
据悉,此次签约的煤制天然气综合利用项目总投资200亿元,占地46ll亩,是以煤为原料,经气化、变换、净化工序,使合成气,达到合成甲烷理想的氢碳比,经甲烷化,将煤转化为清洁的天然气能源;同时将过程中产生的煤粉集中转化,经过合成等工序制成了汽油、精甲醇等副产品。...
笔者公司回转窑预分解系统为天津院设计的5000t/d在线预分解系统,采用双列5级旋风预热器+DD分解炉,配套Ф4.8×72m回转窑和119.3m2篦冷机,设计生产能力5000t/d,经过8年的生产实践,产能已经远超过设计产量,实际产量5900t/d,标煤耗≥110kg/t-cl。现有预分解系统的生产及工艺数据见表1、表2。...
硅酸盐水泥熟料其矿物组成及其物质的微观结构决定了其物理性能,同时关系到对原料、粉磨、均化、烧成、冷却等整个工艺过程的合理性判断。因此对水泥熟料进行矿物组成及显微结构的岩相分析,对生产过程具有重要的指导作用,不仅能科学准确地判断熟料质量好坏,还可以通过岩相分析来判断问题的所在。...
结合实际生产经验,阐述日产4600吨生产线实现提产降耗,从原料与生料稳定性、生料配方、设备运转率、燃料和燃烧器的调整以及精细化操作五大要素进行调整改进,取得明显效果。...
针对熟料结粒差、飞砂料严重,篦冷机冷却效果差,两侧经常出现“红河”现象,对料、煤及操作的进行了相应操作:通过改善物料易烧性,在操作上保持高窑速,稳定篦冷机操作,重视原煤采购与原煤均化管理等措施,使熟料结粒达到了较好状态。...
两条2300t/d水泥熟料生产线,煤磨系统为两台2.8×5+3m风扫式煤磨,因设备陈旧老化,设备性能及可靠性差(如粗粉分离器和旋风收尘器效率低),电收尘器收尘效果较差等。公司对煤磨系统采用MDS高效煤磨动态选粉机,对原工艺流程进行优化改进,取得较好的节能效果。...
南京圣火水泥技术工程有限公司(以下简称南京圣火)董事长孔学标表示,“目前我们虽是水泥产量大国,甚至是水泥装备大国,但我们还不是水泥和装备技术强国,明年7月我们与水泥企业在重庆合作投建的节能示范线将会投产,届时有望为行业节能减排树立新的标杆。”...
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