Φ2.8m×5m+3m风扫式烘干煤磨的防爆改进

2008-04-04 00:00

  1 磨头进料装置的改进 

  原磨头进料装置如图 1 所示。 存在的问题: 

  1) 进料螺旋叶片低, 高度只有 60mm, 碎煤进磨不及时, 常有一部分煤粉堆积在进料口处。 
  2)在烟煤溜管下面的透风阶梯溜 后积有煤粉。 

 着火原因分析: 来自篦冷机的高温热风温度为260~280℃。堆在阶梯溜板及进料口的积煤, 在高温的作用下发生自燃,产生火源。在系统风机拉风的作用下, 火星进入煤磨烘干仓, 点燃浓度较大的悬浮煤粉,产生明火, 发生爆炸。 

  改进措施: 
  1) 加高进料螺旋叶片 50mm, 使其总高度达到110mm。 
  2) 在烟煤溜管最下面的阶梯溜板后面, 焊上耙钉, 打上 G- 16 浇注料。浇注料打的要平滑, 附在热风管内壁上,形成一定的坡度( 见图 2), 使该处不再积存煤粉。 

  2 煤粉仓的改进煤粉仓的底部是一个圆盘形稍带倾斜的平仓底( 见图 3), 设有边风和底风, 边风用 12 根 Φ20mm管道切向吹入仓底, 底风用 6 根 Φ20mm 管道垂直向上吹入仓底。边风和底风由时间控制仪定时控制, 交替吹风, 间隔时间60s, 每次吹堵时间 30s。在煤仓底部开有 2 个 Φ500mm 的下料溜管, 一个去窑头煤粉秤,一个去窑尾煤粉秤。中间设有一个搅拌器, 能清除底部的积煤。存在的问题: 

  1)6 根 Φ20mm 的底风风管容易堵。一种原因是在回转窑点火时, 预先要磨一些煤粉,进行回转窑升温。而此时没有热风对碎煤进行烘干, 磨出的煤粉水分大, 煤粉漏入底风风管, 时间长了黏结而堵;另一种原因是在冬季时, 来自空压机的压缩气体容易结露,水珠附在管壁上, 与漏下的煤粉混合, 时间长了而产生堵塞。 

  2)在煤粉仓的底部, 存在搅拌器刮不着的两个区域( 见图 3), 面积分别为 0.3m2,该处的积煤不能及时被叶片带走。特别在底风管堵塞时, 积煤较多。当煤粉仓内的煤粉需要放空时, 该盲区的积煤遇到氧气迅速发生自燃, 产生明火, 并点燃仓内的煤粉, 浓度大时发生爆炸。 

  改进措施: 
  1) 在煤粉仓底风管路上, 靠近仓的底部, 增设 6个单向阀门(见图 4)。当底风吹风时, 阀门自动打开。当底风不吹风时,阀门自动闭合, 煤粉进不到管路中。 

  2) 加长搅拌器的叶片 120mm, 上面焊有一块筋板加固(见图 4)。加长的叶片与筋板材料要和原搅拌器叶片一致,均选耐热钢 1Gr18Ni9ti, 并用耐热钢焊条 r207 进行焊接。叶片加长后, 我们对搅拌器功率进行了测试:搅拌器配用功率 4kW, 额定电流 9.4A。叶片未加长时,工作电流 5A; 叶片加长后, 工作电流 7.2A。因此,叶片加长后, 对搅拌器的配用功率影响不大, 在规定范围之内。 

  3 防爆器的改进 

  防爆器的构造见图 5, 活动盖用 4 个弹簧压着,弹簧的一端固定在槽钢上。其原理是: 当煤磨系统内的煤粉发生自燃时,在内部气体的压力下活动盖打开。压力释放后, 活动盖在弹簧的作用下恢复原位。存在的问题: 当煤磨系统内堆积煤粉发生自燃,引起系统悬浮煤粉着火时, 迅速膨胀的气体产生巨大的压力, 将会顶起活动盖, 撞开固定槽钢,腾空而起,形成二次危险源。改进措施: 在活动盖的上面焊接 2 块 12 号槽钢,槽钢的一端焊在轴上(见图 

  6)。当防爆器内压力增大时, 活动盖打开, 撞在挡板上, 在重力的作用下会自动闭合。该装置设有强制约束力,避免了活动盖飞出的危险。 

  4 注意的问题 

  1)煤磨进料装置改进后, 要在其热风筒上开一个人孔门( 见图 2), 应经常观察该处浇注料的磨损剥落情况,发现问题及时处理。 

  2)煤粉仓改进后, 配用的搅拌器可定期搅拌。根据我厂的使用经验, 正常生产时每隔两天开一次即可, 每次开1h。但在煤粉仓需放空时, 搅拌器应在磨头停止喂煤时连续运转, 直到煤粉仓排空为止。 

  3)煤磨的安全生产至关重要, 虽然对工艺设备存在的问题进行了改进, 但在操作和巡检上也要严格执行安全操作规程,时刻做到警钟长鸣。 

  5 改进后效果  

  煤磨系统自改进后, 通过一年多的生产应用, 再没有发生煤粉自燃现象, 保证了煤磨安全生产, 效果较好。 

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