增加篦冷机风量提高其冷却效率
1 改进前情况
我公司所使用的熟料冷却机是从德国IKN公司引进的。其规格型号如表1所示。
| 
 型号  | 
 Pendulumn clinker cooler  | 
| 
 能力/(t/d)  | 
 4000  | 
| 
 冷却面积/m2  | 
 80.2  | 
| 
 篦板排列  | 
 1室:7列(固定),倾斜17°  | 
| 
 熟料负荷/〔t/(m2·d)〕  | 
 49.9  | 
| 
 冷却风量/(m3/kg)  | 
 1.65  | 
| 
 冷却效率/%  | 
 81(保证值)  | 
| 
 熟料出口温度/℃  | 
 65+室外温度(保证值)  | 
| 
 单位电耗/(kWh/t)  | 
 ≤4(保证值)  | 
  从表1可以看出,篦冷机具有冷却面积小、冷却效率高和节能等优点。
  但是,自从投产以来,冷却效果并未达到预期的指标。主要存在如下一些问题:
  1)篦冷机内部经常出现红河,严重时甚至布满整个篦床。
  2)出篦冷机熟料温度偏高。造成入水泥磨熟料温度高,影响水泥磨的正常运转。
  3)篦冷机热效率低。
  2001年4月停窑期间,我们对篦冷机的风机进行了改造。
2 改造内容
  主要是增大篦冷机冷却风机的风量,这样,排风机的运行参数也要相应改变。
2.1 冷却风机
 
具体调整参数变化情况如表2。
| 
 风机序号  | 
 调整前/调整后  | ||
| 
 风量/(m3/min)  | 
 压力/kPa  | 
 功率/kW  | |
| 
 №1-1  | 
 400/400  | 
 9.31/9.31  | 
 100/100  | 
| 
 №1-2  | 
 400/400  | 
 9.31/9.31  | 
 100/100  | 
| 
 №2  | 
 510/510  | 
 7.55/7.55  | 
 120/120  | 
| 
 №3  | 
 615/925  | 
 5.88/6.66  | 
 90/160  | 
| 
 №4  | 
 550/625  | 
 4.90/6.37  | 
 75/110  | 
| 
 №5  | 
 500/625  | 
 4.12/6.37  | 
 55/110  | 
| 
 №6  | 
 460/615  | 
 3.53/5.88  | 
 45/90  | 
| 
 №7  | 
 420/625  | 
 2.94/5.78  | 
 37/110  | 
| 
 №8  | 
 1100/800  | 
 2.45/5.68  | 
 75/132  | 
| 
 №9-R  | 
 500  | 
 4.12  | 
 75  | 
| 
 №9-L  | 
 550  | 
 4.90  | 
 55  | 
注:1.压力是在20℃时的换算值;2.1室2台风机未作调整,2室风机已在2000年12月更换;3.№9-R和№9-L是新增加的2台风机;4.№3和№8为高压风机。
2.2 篦冷机排风机
  
改变风机的最高频率设定,同时提高风机的最高转数。最高频率由原来的50Hz提高到55Hz,最高转数由原来的750r/min提高到825(设计830)r/min。
3 运转方案
  
3.1 冷却风机
3.1.1 风量参数
  
改造后的新风机装有差压风量仪,但目前还以电流为参数进行运转。在2001年3月14日实测结果的基础上,根据风量推测风机电流以及其它相应参数。以下列3种情况进行推算:1)720r/min(改造前窑4000t/d时的平均值);2)780r/min;3)825r/min(篦冷机排风机增速后的最高值)。
  
具体推算数据列于表3中。
| 
 项目  | 
 改造前  | 
 改造后  | |||||||
| 
 规格  | 
 实际①2001-03-14  | 
 实际②2001-03-20  | 
 规格  | 
 篦冷机排风机720r/min  | 
 篦冷机排风机780r/min  | 
 篦冷机排风机830r/min  | |||
| 
 篦冷机冷却  | 
 №1-1  | 
 400  | 
 420/0.14  | 
 432/0.14  | 
 400  | 
 432/0.14  | 
 432/0.14  | 
 432/0.14  | |
| 
 №1-2  | 
 400  | 
 402/0.13  | 
 409/0.13  | 
 400  | 
 432/0.14  | 
 432/0.14  | 
 432/0.14  | ||
| 
 №2  | 
 510  | 
 534/0.17  | 
 550/0.18  | 
 510  | 
 550/0.18  | 
 550/0.18  | 
 550/0.18  | ||
| 
 №3  | 
 615  | 
 617/0.20  | 
 617/0.20  | 
 922  | 
 607/0.20  | 
 607/0.20  | 
 607/0.20  | ||
| 
 №4  | 
 550  | 
 652/0.21  | 
 652/0.21  | 
 624  | 
 441/0.14  | 
 480/0.16  | 
 510/0.17  | ||
| 
 №5  | 
 500  | 
 488/0.16  | 
 488/0.16  | 
 624  | 
 441/0.14  | 
 480/0.16  | 
 510/0.17  | ||
| 
 №6  | 
 460  | 
 481/0.16  | 
 481/0.16  | 
 615  | 
 434/0.14  | 
 473/0.15  | 
 503/0.16  | ||
| 
 №7  | 
 420  | 
 334/0.11  | 
 334/0.11  | 
 624  | 
 441/0.14  | 
 480/0.16  | 
 510/0.17  | ||
| 
 №8  | 
 1100  | 
 1106/0.36  | 
 1106/0.36  | 
 799  | 
 564/0.18  | 
 614/0.20  | 
 654/0.21  | ||
| 
 №9-R  | 
 550  | 
 388/0.13  | 
 442/0.14  | 
 470/0.15  | |||||
| 
 №9-L  | 
 500  | 
 353/0.12  | 
 442/0.14  | 
 470/0.15  | |||||
| 
 合计  | 
 5034/1.65  | 
 5059/1.66  | 
 5082/1.66  | 
 5432/1.78  | 
 5648/1.85  | ||||
| 
 篦冷机排风机  | 
 转数/(r/min)  | 
 750  | 
 616  | 
 722  | 
 830  | 
 720  | 
 780  | 
 830  | |
| 
 排气温度(推定)/℃  | 
 350  | 
 258  | 
 328  | 
 323  | 
 273  | 
 265  | |||
| 
 风量  | 
 /(m3/min)(标况)  | 
 2696  | 
 3160  | 
 3160  | 
 3633  | 
 3414  | |||
| 
 /(m3/kg)(标况)  | 
 0.88  | 
 1.03  | 
 1.03  | 
 1.19  | 
 1.12  | ||||
| 
 /(m3/min)  | 
 6600  | 
 5244  | 
 6899  | 
 6899  | 
 7590  | 
 8077  | |||
| 
 熟料温度  | 
 (中控)/℃  | 
 130  | 
 100  | 
 120  | 
 105  | 
 90  | |||
| 
 (推定)/℃  | 
 155  | 
 150  | 
 153  | 
 125  | 
 110  | ||||
| 
 喷水/(t/h)  | 
 13  | 
 7  | 
 7  | 
 13  | 
 7  | 
 7  | 
 7  | ||
  从表2、表3中可以看出,改造后冷却风机的风量、风机功率以及风压,较改造前都有一定程度的增加,出篦冷机的熟料温度明显下降。
3.1.2 操作
  
改造前,风机挡板开度调节计设定为手动方式。改造后,从№1到№4风机挡板开度调节计控制方式改为自动方式。
3.1.3 报警设定
  
电流报警值采用额定电流值改变原来的设定报警电流。
3.2 排风机
  
依据表3所示的运行参数,把调节计的输出上限值设定为90%。最高转数和频率也作调整。
3.3 篦速
  
由于篦冷机系统风量增加,尤其是№3高压风机的运行,必将影响2室压力,其压力在窑产量一定的情况下,显示值会增大。实际操作时将相应地作出调整。
4 改后效果
在改造完成后,于2001年5月11日进行了实际测量,现将测量数据列于表4中。
| 
 窑产量/(t/d)  | 
 4344  | |
| 
 窑喂煤量/(t/h)  | 
 12.0  | |
| 
 DDF喂煤量/(t/h)  | 
 11.1  | |
| 
 篦板冲程/(次/min)  | 
 13.4  | |
| 
 篦冷机引风机转数/(r/min)  | 
 824  | |
| 
 引风机挡板开度/%  | 
 85  | |
| 
 篦冷机出口风温/℃  | 
 263  | |
| 
 熟料出篦冷机温度/℃  | 
 91  | |
| 
 篦冷机风机风量  | 
 №1-1  | 
 370/0.12  | 
| 
 №1-2  | 
 340/0.11  | |
| 
 №2  | 
 651/0.22  | |
| 
 №3  | 
 961/0.32  | |
| 
 №4  | 
 660/0.22  | |
| 
 №5  | 
 684/0.23  | |
| 
 №6  | 
 576/0.19  | |
| 
 №7  | 
 441/0.15  | |
| 
 №8  | 
 440/0.15  | |
| 
 №9-R  | 
 216/0.07  | |
| 
 №9-L  | 
 241/0.08  | |
| 
 总风量  | 
 5580/1.86  | |
| 
 二次风温/℃  | 
 1093  | |
  从表4可以看出:篦冷机系统总风量与推算的数值相差不大;出篦冷机熟料温度也接近推算的数值。而窑的二次风温比原来的平均900℃提高了将近200℃。冷却机出口风温下降90℃。
  
从篦冷机改造后的3个多月的实际运行来看,冷却效果明显提高。
  
1)篦冷机内部出现红河明显减少。
  
2)出篦冷机熟料温度几乎达到设备生产厂家所设计的温度。
  
3)篦冷机系统热效率有所提高。从而降低了熟料热耗,节约了成本。
  
4)稳定了热工制度,设备运转率提高了很多。改造后篦冷机没有出现压停的现象。
  
5)窑产量明显提高。改造后的两个月窑产量都创月产量新高。