MPS3150立式磨吐渣原因及解决措施
我公司2000t/d熟料干法回转窑生产线,生料系统采用MPS3150立式磨,台时产量150t/h,在运行过程中吐渣次数较多,影响产量,严重时导致停车。
1 吐渣原因
1.1 工艺原因
1)混合料仓物料离析严重
当仓料位低时,大块物料集中落下,物料研磨时间不够,粗粉从出渣口溢出。
2)系统漏风
主要由于立磨本体密封不严和三道阀漏风,造成系统出磨温度低,压差过小。
3)石灰石粒度过大
要求石灰石入磨粒度≤80mm,而入堆场石灰石的粒度有时100~200mm之间的占30%左右,产生块料。
4)热风管道积灰
当热风管道积灰超过2/3时,入磨温度和压力偏低,物料烘干不及时。
5)操作不当
操作时投料量过大,风门调整不及时,导致风温、风压与投料量不匹配。
1.2 机械原因
1)挡料环损坏
挡料环的作用是使物料能够得到充分的研磨,若损坏,粗粉没有充分的研磨,就在离心力作用下散向四周,不能被风抽走而从喷口环处落入底腔,由刮料板刮出。
2)研磨压力过低
立磨运行时正常的研磨压力是9~12MPa,当研磨压力低于9MPa时,磨内物料层厚度高于挡料环,物料在磨盘离心力作用下被散向四周,而吐大块渣。
3)喷口环磨损严重
由于喷口环磨损严重,磨腔内不能形成良好的旋向风,使风压失衡或喷口环风速不够而造成吐渣。
2 采取的措施
2.1 工艺措施
1)使混合料仓保持合理的料位,避免产生离析,及时更换石灰石破碎机锤头和篦板,保证入厂石灰石粒度≤80mm。
2)调整三道阀板,使其位置居中,左右间隙均匀,减少磨损和漏风。
3)补焊三道阀板和底板、增强耐磨性。
重新补焊阀板,并加加强筋,增强阀板的抗拉性。同时在阀板和底板的冲击面用堆口的焊条进行堆焊3~5mm的厚度,增强阀板和底板的耐磨性,延长了使用寿命。在补焊的过程中确保阀板和底板的间隙≤3mm,保证磨内压差和出磨温度的稳定性,有利于操作和提高产量。
4)及时清理热风管道积灰,保证有足够的风温和风压。
5)加强操作,随时调整喂料量、风温、风量等参数,保证立磨稳定运行不吐渣。
2.2 机械措施
1)修复挡料环,保持料位在40~60mm之间。
2)调整拉紧站的溢流阀和卸荷阀,保证研磨压力9~12MPa。
3)焊接喷口环衬板,保证形成良好的旋向风,调整喷口环盖板使工况风速在80~90m/s。表1、表2为2002年8~12月调整前后统计的吐渣参数。
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