提高Φ2.4×13m水泥磨产质量的方法
1 降低入磨物料水分,稳定喂料量。
2 加强磨机通风。将四仓改为三仓,把三四仓之间的隔仓板割去,改成挡料圈,以减小磨内的通风阻力。原进料口直径只有300mm,正常喂料时,进风断面积只有约236cm2,达不到设计要求;将锥形螺旋改为直筒螺旋,将进料口直径增大到Φ680mm。
3 延长物料在磨内的停留时间。将隔仓板的缝隙由10mm改为6mm,缩短一仓长度,适当增加二、三仓研磨体填充率,并原双层篦板反向安装以使小口成为进料端,这样有效地增加了物料停留时间。
4 调整研磨体级配。
通过以上改造,使磨机产量由18t/h提高到22t/h,比表面积稳定在300±10cm2/kg,粉磨电耗由原来的47kWh/t下降到40kWh/t,每年可节电175万kWh。
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