低碱水泥熟料的生产试验研究
在砼工程中,水泥中的碱与集料中的活性成分反应对砼的耐久性危害很大。为避免碱集料反应的发生,施工中应优选低活性集料或低碱水泥。此外,在新型干法水泥生产工艺中,由于碱在预热器系统中的内循环及在电除尘、增湿塔系统的外循环,会增加窑尾系统中碱含量,易造成预热器系统的结皮、堵塞或物料在窑内结蛋。对熟料质量也不利。因此,降低熟料中的碱含量对水泥的生产和使用都有利。
生产低碱水泥的前提是生产低碱熟料。新型干法生产线生产低碱熟料的途径有两种:旁路放风或采用低碱原料配料。其中前者是将窑、预热器系统中内循环的碱,在其没有凝聚前就通过旁路放风排出窑系统,同时避免电除尘、增湿塔系统收下的富含碱成分的飞灰入窑,以减少窑系统总的碱含量 [1]。但此方法另需设备投资,且熟料热耗高,收集下来的富含碱、氯、硫的物料难以处理。为此我们采用低碱原料配料这一途径,本文对此作一介绍。
1 生料配料试验[2]
(1) 原料分析。我公司地处黄河流域,原料中碱含量波动较大,为适应低碱熟料的生产,我们对各种原料进行了配料试验。首先我们对所选原料进行化学成分分析,根据生料控制率值进行配料理论计算并配料,用试验小磨制备生料;然后进行生料成分分析,与理论计算成分对比,并作相应的调整;最后确定所用原料的种类和配比。原料化学组成见表1。
(2) 原料配比。原料配比及生、熟料中的理论碱含量见表2。
(3) 配料方案确定。从以上配料结果看出,B、C方案配料中碱含量接近,且符合低碱熟料w(R2O)<0.6%的要求其配料方案均可行。但考虑到正常生产采用粉煤灰配料,操作较稳定,且属工业副产品再利用。而铝钒土成本较高、质量控制难度也大。因此生产试验采用了C方案。其具体方案为:
生料率值:KH=0.98 SM=2.3 IM=1.5;
生料配比:石灰石:粉煤灰:铁矿石:砂岩=80.46:4.26:3.09:12.19
2 生产试验
在配料试验的基础上,我们制定了详细的生产试验方案,并成立相应的责任小组,从供料、配料、烧成、检验等各工序进行控制。
(1) 原料控制。由专人负责进厂原料质量控制,以保证所用原料品质在可控范围,且严禁混料。其中重点控制砂岩的碱含量,要求砂岩w(R2O)≤0.8%。
(2) 根据生料配料试验结果,按C方案进行了为期一周的低碱生料生产。生产中生料磨台时产量稍有下降(约降低4%,主要原因是生料难磨),这期间生产的生料成分平均见表3。
(3) 熟料烧成。在低碱熟料烧成过程中,需加强物料的预热,控制物料结粒,主要操作参数见表4。其煅烧操作控制与生产普通熟料相比,各级预热器的出口温度约高15℃;熟料烧成热耗约高5%~8%;烧成熟料细小均齐,操作稳定,火焰易于控制;但烧结范围窄,需勤看火,勤调整。试生产低碱熟料全分析见表5,物检结果见表6。
(4) 碱量分析。试生产的低碱熟料中碱含量(0.48%)略高于按C方案推算出的熟料碱含量(0.46%)。为查找原因,我们对煤带入的w(R2O)值进行了分析。煤灰中碱含量:w(K2O)=1.14%,w(Na2O) =0.54%,w(R2O)=1.29%。根据烧成热耗推算,熟料实际煤耗为0.140 kg/kg,煤的灰分20%,则煤粉带入熟料的碱含量为0.036%(1.29%×0.140×20%)。所以煅烧低碱熟料中的碱含量为:0.46%×0.972+1.29%×0.028=0.483%。
4 结论及经验
由表2和表4知,试生产的低碱熟料的碱含量(0.48%)比正常熟料的碱含量(0.67%)降低了28%。说明通过选择原料、调整配料,利用新型干法生产工艺可以生产低碱熟料,进而生产符合要求的低碱水泥。通过低碱熟料的试生产,有以下几点体会:
(1)应加强物料预热。因生料中的碱含量降低,相对减轻了碱含量高造成的预热器结皮堵塞现象,因此可适当提高窑尾温度,以加强物料的预热,减轻窑内煅烧压力。
(2)碱含量的降低使熟料烧成过程中的液相量相对减少,物料易烧性发生变化,会使烧成温度提高、热耗增加。
(3)分析低碱熟料的实物质量,其物理性能与原正常配料生产的熟料基本相同3d抗压强度略有下降,估计与碱含量低有关。
参考文献
(1) 陈全德、曹辰等.新型干法水泥生产技术.北京中国建筑工业出版社,1987-12
(2) 田耕等.水泥生产与化学分析技术.北京中国建材工业出版社,1995-12
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