Φ2.4m×13m高细磨的改进措施
1)满磨频繁且严重。入磨物料粒度、温度和易磨性等理化参数变化时,一二三仓易同时满磨。平均每月发生满磨1~2次。主要原因是一仓冲击能力弱。由于入磨物料的变化,物料在一仓中不能及时有效地被粉碎,形成积料;大颗粒物料迅速通过一仓中心圆进入二仓;二仓满磨后,部分大颗粒物料又通过二仓中心圆进入三仓,造成三仓满磨。
2)根据日常定检时对磨机各仓存料量的观察及分析,一二仓存料量相对较多,三四仓相对较少,且出磨水泥细度偏细。主要是弧形筛筛孔偏小,造成段仓(三四仓)处于欠料状态。
2 改进措施
1)针对一仓冲击能力弱的情况,在保持一仓装载量不变的情况下,减小中间规格球的乃是适当增加最大球的量,将原来平均球径Φ95mm提高到Φ98mm,同时将一二道隔仓板两个中心圆的篦孔宽度15~37.5mm,改为8mm。
2)将原弧形筛(筛孔为1.5mm,厚度为1.5mm的不锈钢)换为筛孔为3.0mm,厚度为2.0mm的高碳钢。为延长其使用寿命,在卸料口上焊接了防护篦子(用Φ8mm钢筋制成),防止钢段进入卸料口内。
3 使用效果
满磨次数大幅度下降,每年只满磨2~3次且只发生在一仓,台时产量提高0.5吨左右,同时弧形筛寿命从原来的1年左右提高到2年左右。 摘自《水泥》
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