RPV100/63辊压机使用中出现的问题及解决措施

2005-11-23 00:00
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    我公司年产40万吨水泥粉磨站1995年底建成投产,采用RPV100/63辊压机和Φ3.6m×8.5m球磨机组成的混合粉磨系统。投产以来,在辊压机的运行和使用上,经过改造,先后解决了分料、边料、液压、喂料平衡等问题,实现了良好运行。现总结如下。
    1、出现的问题及原因分析
    1.1辊压机振动大
    辊压机安装在水泥磨房的二楼楼板上!工作时振动很大!以至于远离辊压机的中央控制室都有较大震感,甚至连窗户玻璃都发出较大响声。
原因分析:辊压机通过量公式为:

    由式(1)可知:当辊宽、辊速一定时,调节辊隙和压力,都可以调节通过量。为了使物料得到足够的压强,压力还不能过小;因此,最初调试时,为了使辊压机与磨机能力匹配,把最小辊隙设定得比较小(10mm) 较大的辊径啮入较多的物料通过较小的辊隙,形成了较大刚度的料饼,造成了辊压机的振动;再则,粉磨系统设计为混合粉磨!选粉机选出的粗粉有部分回到辊压机,物料中粉状料多,在挤压过程中,物料密度增大,在径向挤压区料被压缩困难!料饼刚度增大!进一步加剧辊压机振动。
    1.2边料提升机跳停
    边料提升机原为TH400,功率11KW设计能力70t/h。因辊压机下料处与提升机入料处落差较大(11m),调节辊压机下分料阀时!提升机时常过负荷跳停。
    原因分析:根据公式(1)计算,即使辊隙为10mm,通过量也达到85 t/h,基本与磨机达到平衡,但由于通过量的波动!为了最大限度保持磨系统喂料量的稳定,不得不经常调整分料阀!导致瞬间大量的物料进入边料提升机,从而造成提升机瞬间超负荷跳停。反复地跳停,使电动机烧毁。
    1.3辊压机下分料阀卡死
    辊压机下分料阀原设计是三角形的!结构如图......
摘自《水泥》

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