立窑水平料封机软接头的改进

2005-11-09 00:00
  我厂2台Φ3.0m×10m立窑卸料水平料封机,自投产后,故障不断,主要是堵料和软接头轮胎破裂,使窑台时产量不到10t/h,软接头结构见图l。


图1 水平料封机软接头

  从图1可见,衬套直径受平板车轮胎直径及上、下水套的限制只采用~300mm,而窑下卸料溜管是Φ390mm,造成了90mm缩口,因而堵料。由于水平料封机振动,引起轮胎内腔体积变化,与窑内热气体发生交换,从而使轮胎内气体温度很高。特别是立窑采用“大风、大料”操作后,出现大块熟料甚至红料时,轮胎内气温高达上百度,致使轮胎软化,失效。
  为使高温气体与轮胎内腔气体不能直接接触,并同时扩大衬套的内径,对原结构做了如图2所示的改进。
  从图2可以看出,轮胎内的气体被下水箱中的水及上水套底面上的隔气圈隔开,无法与内部高温气体交换,因而温升不大,从而保护了轮胎的正常工作环境,同时上水套内径也不受原结构中下水套的限制,因而可以使衬套内径达到Φ390mm,相应地解决了堵料的问题。
  需注意的问题:因为水平料封机的振幅在5~8mm之间, 因此隔气圈下端与下水箱底部及内外壁之间需至少10mm以上的间隙o
改进后,堵料及破轮胎还没有发生过,台时产量达到11t/h。


图2 改进后水平料封机软接头

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