提高窑尾卧式电除尘器收尘效率的措施
1 改进一电场同极间距。原一电场同极间距为300±5mm,二电场400±5mm,三电场500±5mm。我厂窑尾废经处理后比电阻相当高,许多实验证明极板间距小于300mm时,不利于搜集高比电阻粉尘。实践也证明一电场收集的粉尘比二、三电场少。我们将一电场极板间距增大为400±5mm,结果一电场收集的粉尘比原来剧增,超过了二、三电场。
2 振打装置的改进。原来的振打装置为间歇式振打,且振打效果较差,每正常运转几天后,电场内电晕极、阳极板积灰严重,造成各电场的二次电压和二次电流明显下降。后将间歇周期性振打改为振打全开,提高了振打强度和频率。
3 防止保温箱内积灰及粉尘结露。恢复热风清扫系统,在鼓风机入口处用3mm钢板制作安装一插板机构,鼓风机出风经电热炉加热后送入各保温箱,通过调节进风口的大小来控制进入各保温箱的风量,通过开动1~3个电热炉来调节温
度保持在40~50℃。
4 加强维护管理及壳体密封。 摘自《水泥》
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