700t/d预分解窑利用粉煤灰代粘土煅烧水泥熟料
从1997年我们开始用粉煤灰作混合材生产复合水泥,从1998年1月份开始,我们开展了4组分配料试验工作,尝试增加粉煤灰用量。
1 方案的确定
试验采取两种方案以作对比:
Ⅰ)石灰石、粘土、硫酸渣、砂岩(时间:1998年1~2月份)。
Ⅱ)石灰石、粉煤灰、硫酸渣、砂岩(时间:1998年3~4月份)。
配料用原料化学成分见表1,试验结果见表2。从表2可以看出,熟料硅酸率及强度提高了。
表1 配料用各原材料化学成分(%)
项目  | 
                                        Loss  | 
                                        SiO2  | 
                                        Al2O3  | 
                                        Fe2O3  | 
                                        CaO  | 
                                        MgO  | 
                                        SO3  | 
                                        K2O  | 
                                        Na2O  | 
                                      Cl-  | 
                                    
石灰石  | 
                                      40.10  | 
                                        5.56  | 
                                        1.64  | 
                                        0.78  | 
                                        48.08  | 
                                        2.36  | 
                                        0.12  | 
                                        0.35  | 
                                        0.21  | 
                                        0.003  | 
                                    
砂岩  | 
                                        0.21  | 
                                        98.20  | 
                                        0.74  | 
                                        0.47  | 
                                        0.11  | 
                                        0.24  | 
                                        0.00  | 
                                        0.10  | 
                                        0.02  | 
                                        0.006  | 
                                    
粘土  | 
                                      5.65  | 
                                        67.07  | 
                                        14.51  | 
                                        5.46  | 
                                        0.99  | 
                                        1.41  | 
                                        0.02  | 
                                        2.21  | 
                                        1.26  | 
                                        0.006  | 
                                    
粉煤灰  | 
                                        6.48  | 
                                        53.88  | 
                                        27.73  | 
                                        7.16  | 
                                        2.08  | 
                                        0.66  | 
                                        0.69  | 
                                        0.96  | 
                                        0.42  | 
                                        0.006  | 
                                    
硫酸渣  | 
                                        2.84  | 
                                        18.43  | 
                                        3.02  | 
                                        65.08  | 
                                        3.71  | 
                                        2.49  | 
                                        1.40  | 
                                        0.85  | 
                                        0.15  | 
                                        0.010  | 
                                    
表2 熟料硅酸率、强度对比
项目  | 
                                        硅酸率  | 
                                        强度/Mpa  | 
                                    
方案Ⅰ  | 
                                        2.65  | 
                                        59.7  | 
                                    
方案Ⅱ  | 
                                        2.68  | 
                                        59.9  | 
                                    
|   原方案  | 
                                        2.12  | 
                                        56.2  | 
                                    
对比两种方案,方案Ⅱ较方案Ⅰ有害成分少(见表3),有利于窑的煅烧和熟料标号的提高。因此我们确定方案Ⅱ进行工业生产。
表3 生料、熟料有害成分对比
|   项目  | 
                                      生料  | 
                                        熟料  | 
                                        硫碱比 (S/R)  | 
                                    |||||
|   Cl-  | 
                                        R2O  | 
                                        R2O(Na2Oeq)  | 
                                        MgO  | 
                                        SO3  | 
                                        R2O  | 
                                        R2O(Na2Oeq)  | 
                                    ||
原方案  | 
                                        0.003  | 
                                        0.91  | 
                                        0.71  | 
                                        3.40  | 
                                        0.22  | 
                                        1.41  | 
                                        1.10  | 
                                        0.36  | 
                                    
方案Ⅰ  | 
                                      0.003  | 
                                        0.87  | 
                                        0.66  | 
                                        3.38  | 
                                        0.22  | 
                                        1.30  | 
                                        1.02  | 
                                        0.41  | 
                                    
方案Ⅱ  | 
                                        0.003  | 
                                        0.59  | 
                                        0.46  | 
                                        3.27  | 
                                        0.28  | 
                                        0.92  | 
                                        0.72  | 
                                        0.66  | 
                                    
2 技术改造
  将原粘土库(两个)改造为高炉渣库和干粉煤灰储存库,把原磨头粘土仓作为粉煤灰仓,经控制流量,准确计量后喂入生料磨。粉煤灰干粉的运输用散装车,经测算磨头粉煤灰仓容为30~40t,每天粉煤灰使用量为60t,白天散装车把粉煤灰直接打入磨头仓,夜晚如果粉煤灰供应不上,可以从储存库转运。粉煤灰工艺控制流程见图1。

 
图1 粉煤灰工艺控制流程图
特殊情况或遇电厂检修出现干排粉煤灰供应不上时,改用烘干的高炉渣代替粉煤灰配料,因此在对原工艺线改造时,保留了原粘土库底设备及皮带输送设施,以保证连续生产。
3 实施效果
从4月底开始实施粉煤灰代替粘土配料(方案Ⅱ)生产。实践证明,粉煤灰配料,生料易磨性好,生料磨台时产量高,生料易烧性好,窑的产量高,烧制的熟料易磨,水泥磨台时产量较高。至7月底,共生产熟料54000t,水泥71085t,综合利用粉煤灰8542t(其中生料中粉煤灰配比为4.8%,水泥中粉煤灰作混合材占6%)。熟料平均标号达600号以上,fCaO合格率平均为86.3%,回转窑运转率平均为89%,窑内结球、结圈、预热器结皮堵塞现象明显减少,生料磨台时产量可达70t(原设计为55t)。1998年5~7月生料磨台时产量、窑运转率及熟料标号见表4,与1997年同期工艺事故对比见表5。
表4 生料磨台时产量、窑运转率及熟料标号
时间  | 
                                      1998年5月  | 
                                        1998年6月  | 
                                        1998年7月  | 
                                    
台时产量/(t/h)  | 
                                        68  | 
                                        70  | 
                                        65  | 
                                    
窑运转率/%   | 
                                        90  | 
                                        89  | 
                                        88  | 
                                    
熟料标号  | 
                                        599  | 
                                        600  | 
                                      603  | 
                                    
表5 工艺事故对比
项目  | 
                                      1997年 
                                          | 
                                       1998年  | 
                                    ||||
5月  | 
                                       6月  | 
                                       7月  | 
                                      5月  | 
                                       6月  | 
                                       7月  | 
                                    |
结圈   | 
                                       2  | 
                                      1  | 
                                      1  | 
                                      0  | 
                                      0  | 
                                      0  | 
                                    
结球  | 
                                       104  | 
                                       91  | 
                                       113  | 
                                       20  | 
                                       19  | 
                                       21  | 
                                    
|   结皮堵塞  | 
                                      2  | 
                                      3  | 
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                                      0  | 
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4 效益分析
4.1社会效益
采用古城电厂干排粉煤灰作生料配料组分和水泥中混合材,可基本用完该厂所排放的粉煤灰,减少了占用土地,节约了矿产资源。同时,由于熟料标号的提高,生产水泥可少用熟料,减少了CO2排放量,有利于保护生态环境。
4.2 经济效益
在水泥中混合材综合掺量由原来的12.6%提高到23.1%(复合水泥混合材掺量由17%提高到33%),据统计:1998年5~7月企业同期对比新增效益108.80万元。