白马山水泥厂大力推进技改技措 节能降耗成果显著

海螺水泥 · 2011-01-26 00:00

生产线高效运行

  白马山水泥厂坚持科学发展,深入开展创先争优活动,以强化基础管理,推进技术创新为手段,充分发挥广大员工的智慧,集思广益,积极探索节能降耗的途径,并持续开展技改技措工作,优化系统运行,降低能耗,提高工厂生产经营效益。

专业技术员认真核对仪表显示数据

  强化润滑油品管理,加大设备管控力度2010年润滑油消耗同比下降14.3%。工厂加强设备运行监控,利用定检和系统检修,及时对斗提、减速机漏油点进行处理,取得了很好的效果;对熟料生产线窑托轮冷却水系统进行改造,减少润滑油的使用量;进一步完善设备跑冒滴漏治理奖惩制度,提高员工的工作责任心;积极组织专业技术人员研讨油品使用更换事宜,油品成本大幅度降低。

  加大电耗管控力度,2010年熟料生产综合电耗同比下降1.65%。合理组织好磨机生产和产品发运工作,提高生产效率,节约用电成本;是重视中控操作员操作技能管理,利用每周操作研讨会,加强操作员专业知识培训,提高操作员理论水平,同时通过加大中控操作员主要经济技术指标考核比重,激发操作员的工作热情,提高操作水平;加强设备管理,重点提高设备检修质量和运行质量;加强现场管控力度,降低辅机运行负荷;加强宣传,提高员工节能减排意识,同时积极开展自主创新与合理化建议活动,提高员工的节能意识。

  稳定余热发电机组运行,提高发电量。工厂创新管理思路,将中控操作员纳入到巡检队伍中,即操作人员定期深入现场对系统进行全面巡检,对操作中的参数与现场仪表显示核实比对,及时处理发现的问题。工厂先后对真空泵外部冷却循环水和内部工作水系统进行改造,提高了真空泵的运行效率,使真空度提升了2—3kpa,提高了发电量;同时坚持定期对两台PH锅炉振打装置进行定检维护,保证振打锤的完好性,提高换热效率。并按规定要求定期对备用设备进行切换,确保“一备一用”设备均完好。2010年取得了发电机组连续运行202天的好成绩。

中控操作员不断优化操作参数

  2011年,白马厂将立足本厂实际情况,结合现有生产设备,进一步加强能源管理,加大小改小革工作力度,优化工艺操作,持续提高工厂生产经营效益。


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