北京华泰联科技公司的蓖冷机受青睐

2002-02-07 00:00
    山东鲁南水泥有限公司1号窑日产2000吨熟料水泥新型干法生产线建于1990年,冷却机为富勒第一代推动篦式冷却机,经过10年的运行,熟料冷却系统存在不少问题。主要表现在熟料煅烧结粒不均匀;风室间漏风、串风严重,锁风效果差,不能保持风压,造成薄料层操作,使得篦板温度过高,毁坏严重;冷却效果差,出料温度高于160℃~170℃;篦冷机漏料严重,熟料拉链机故障率高;“红河”现象严重等等,直接影响熟料烧成系统的稳定操作,制约窑能力的提高。

    针对熟料冷却系统存在的这些问题,山东鲁南水泥有限公司在社会上公开进行技术招标,而北京华泰联科技发展有限公司凭借先进的技术一举中标,用自行开发的新型冷却技术——熟料分配系统和活动充气篦床技术,为1号窑篦冷机进行了技术改造,并获得了圆满成功。

    去年年底,北京华泰联公司利用鲁南水泥有限公司将日产2000吨改为日产2300吨生产线技改检修期间,对1号篦冷机进行了技术改造施工。在传统篦式冷却机的高温区(进料端),由于使用普通篦板,大量空气会通过不均匀熟料层的薄层部分或从粗颗部分溢出,致使炽热熟料难以均匀冷却。另外,无法控制的高速气流可将细颗粒熟料吹入窑内,使料层的均匀性进一步恶化。华泰联公司采用新型冷却技术,将熟料分配系统加装于现有篦冷机进料端(前7排),改造其一、二室,提高冷却效率和热回收效率。使熟料床分布均匀,形成厚料层,消除“红河”、“吹穿”现象;减少入窑的粉尘,进而减少了废气排出量。因此提高了热端篦板的寿命,大大提高了设备运转率。在篦冷机的进料端安装7排阻力篦板,篦床设计为渐宽式(从热端至冷端扩大),每排篦板略重叠,篦板被固定在“空气梁”上,进料端篦床倾斜布置。

    将新型冷却技术中的活动式充气篦床系统,运用于篦冷机的中温区改造(8~28排),原篦冷机的8~28排普通篦板均换为控制流篦板,原有10根活动梁和11根固定梁均改为10根活动空气梁和11根固定空气梁。每根空气梁均为独立的“小风室”,每个“小风室”都有各自的进风口。

    篦冷机第二段属篦冷机的低温区,即后续冷却区,经过高温区和中温区的冷却,熟料已显著降温。为了进一步提高冷却能力,增加冷却效果,更换了冷却风机和已磨损的篦板,改善篦下室的密封。

    通过一系列的技术改造后,不久前窑系统投料生产,篦冷机运行良好。当窑生产能力达到日产2300吨时,二次风温达到1143℃,三次风温为910℃,出料温度为30~40℃。

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